Hiện tại, tôi có một vấn đề về bộ chuyển đổi Buck-Boost. Sơ đồ bộ chuyển đổi Buck-Boost của tôi có thể được nhìn thấy như dưới đây:
Tôi đã sử dụng các bộ chuyển đổi Hiệu ứng Hall, LV25-P và LA25-NP, để đo điện áp đầu vào và dòng điện đầu vào cho Buck-Boost. Sau đó, tín hiệu được đo bởi các bộ chuyển đổi và gửi đến mạch điều kiện tín hiệu (bên phải của hình này). Đối với mạch điều kiện tín hiệu, tôi đã sử dụng LM58 để tạo ra các tín hiệu điện áp. Cuối cùng, tín hiệu được gửi đến ADC.
IGBT mà tôi đã sử dụng là IRG4PH50U. Trình điều khiển là TLP250. Nhà cung cấp điện cho TLP250 là + 15V và mặt bằng của nó được gọi là "Trung". Tần số chuyển đổi là 20KHz.
Tôi đã sử dụng trình giả lập PV, Chroma ATE-62050H-600S, làm nguồn đầu vào cho Buck-Boost. Đầu ra được kết nối với điện trở ở mức 20 Omh. Tôi duy trì chu kỳ thuế của IGBT ở mức 49%. Các kết quả được hiển thị như dưới đây:
trong đó kênh 1 đề cập đến số ít tại cổng "LA", nằm ở phía trước của mạch điều kiện tín hiệu. kênh 2 đề cập đến số ít ở cổng "1", nằm ở cuối mạch điều kiện tín hiệu với bộ lọc thông thấp LC. Kênh 3 là dòng đầu vào I đo bằng đầu dò dao động hiện tại.
Kết quả không tốt lắm. Tôi thực sự muốn loại bỏ những gai này. Gần đây, tôi đọc một số tài liệu về độ nảy mặt đất, chẳng hạn như Điều gì gây ra dao động lớn trong bộ chuyển đổi tăng tốc DC / DC của tôi? Là mặt đất này bị trả lại hoặc một số hiệu ứng khác? Tôi cho rằng đó là do bị trả lại mặt đất. Tuy nhiên, tôi không làm thế nào để giải quyết nó.
Bất kỳ trợ giúp sẽ được rất đánh giá cao.
Xin chào, @BruceAbbott. Vâng, tôi có 3 căn cứ.
Một nền tảng có liên quan đến đầu dò và LM58, và tôi đã đánh dấu nó là "tam giác". Căn cứ thứ hai liên quan đến trình điều khiển, TLP250, tôi đã đánh dấu là "D_GND". Cái thứ ba là nền tảng cho Buck-Boost, tôi đã đánh dấu là "GND". Tôi đã sử dụng 0 điện trở Omh để kết nối chúng lại với nhau, như bạn có thể thấy ở phần bên phải của hình. Khi tôi đo các tín hiệu trong kênh 1 và kênh 2, mặt đất mà tôi kết nối là P6.
Theo yêu cầu cho @PlasmaHH, tôi đã thêm nguyên mẫu và bố cục PCB.
Gần đây, tôi đã thử giải pháp từ @PlasmaHH và kết quả được hiển thị như sau:
Kênh 3 là dòng đầu vào I đo bằng đầu dò dao động hiện tại. Kênh 1 và kênh 2 đề cập đến cùng một cổng, cổng "1". Tuy nhiên, kênh 1 đã sử dụng ăng-ten mặt đất, trong khi kênh 2 thì không. Chúng ta có thể thấy rằng một số gợn sóng đã giảm, nhưng không phải tất cả chúng.
Tôi cũng đã thử mạch Boost, đây là công việc trước đây của tôi. Các kết quả được hiển thị như dưới đây:
trong đó kênh 1 sử dụng ăng ten mặt đất, trong khi kênh 2 thì không. Từ hình này, chúng ta có thể thấy rằng tất cả các gợn sóng đã giảm.
Từ các cuộc thảo luận ở trên, tôi nghĩ rằng @PlasmaHH là đúng, nhưng không phải là toàn bộ. @carloc và @ Warrioraxe đã cung cấp một số giải pháp và tôi nghĩ họ có thể wokr. Tôi đã đọc airticle của Jeff Barrow, http://www.analog.com/l Library / ananddogueogue / archives / 41-06 /ground_bounce.html . Tôi nghĩ rằng sự phục hồi mặt đất là thủ phạm. Tôi đã thực hiện một số động tác cho Buck-Boost của mình, như hình dưới đây:
Những số liệu này đưa ra hai vòng lặp hiện tại khác nhau khi bật hoặc tắt công tắc. Từ hình này, có thể thấy những thay đổi của các khu vực vòng lặp hiện tại. Tôi đã đề xuất một giải pháp để thiết kế bố trí PCB, như hình dưới đây:
Lý do tôi muốn sử dụng bố cục này là vì tôi thấy hướng hiện tại cho hai vòng hiện tại là như nhau. Do đó, tôi chỉ cần nghĩ cách làm lại vùng màu hồng và vùng màu xanh lá cây.
Đây là cách bố trí PCB của tôi, chưa hoàn thành. Tôi chỉ muốn biết liệu nó hoạt động.
Các đường màu hồng đề cập đến vòng lặp hiện tại khi bật công tắc và các đường màu xanh lục đề cập đến công tắc tắt. Vùng màu trắng là sự thay đổi của các vòng hiện tại.
Vì vậy, tất cả mọi người, bạn nghĩ là OK?
Mạnh mẽ như nhau, trong khi bạn, tôi đã làm một số mới thay đổi. Đầu tiên, tôi giảm kích thước của capcitor, vì tôi thấy tôi không thực sự cần cái lớn đó. Sau đó, tôi giảm dấu vết giữa GND và Cout. Điều này có hiệu quả để giảm các điện cảm đi lạc "không?
Xin chào, tôi vừa cập nhật bố trí PCB của tôi. Bạn có thể giúp tôi kiểm tra nó?
Tôi đã thực hiện một số thay đổi:
- Tạo IGBT và diode trong một tản nhiệt để sử dụng lại khu vực vòng lặp.
- Tạo một số thành phần ở phía dưới, nhưng tôi thực sự không biết liệu nó có ổn không.
- Nối các căn cứ lại với nhau, như các vòng tròn màu trắng tôi đã đánh dấu trong hình.
Tôi không biết cách đo ESR cho mũ. Nhưng tôi đã kiểm tra một số ducument về nó. Nó nói rằng:
"Giới hạn đầu vào là 100V 470uF. ESR của nó là 0,06 Ohm. Giới hạn đầu ra là 250V 47uF. ESR là 0,6 Ohm."
Gần đây, tôi đã tạo ra bảng mạch PCB mới, như shonw dưới đây:
Kết quả là tốt như hình dưới đây:
Spike cho dòng điện đầu vào nhỏ hơn. Tuy nhiên, tôi không chắc liệu tôi có thể cải thiện thêm nữa không.
Nhân tiện, tôi cũng đã kiểm tra dòng điện và điện áp đầu ra, như hình dưới đây:
Tại sao đầu ra dạng sóng rất kỳ lạ? Làm thế nào để cải thiện điều này? Xin hãy giúp tôi để xem nó.